近日,青海省格尔木炼油厂传来捷报,催化裂化装置油浆密度达到1003.4kg/m³,创下历史最高纪录。这一成果是装置在更换新催化剂后,主动探索工艺适配、全员协同攻坚的重要突破,同时带动反再系统运行、设备运维及成本控制等多项指标同步优化,为炼厂高质量发展注入强劲动力。
此前,催化裂化装置利用检修时间完成新催化剂更换工作。面对新催化剂与现有装置的适配难题,技术团队与岗位人员组成攻坚小组,围绕反应温度、剂油比等关键参数反复调试,逐步摸索出最优工艺条件。经过持续优化,不仅实现油浆密度突破历史峰值,更推动反再系统运行稳定性迈上新台阶。当前系统平稳运行已超历史最好水平,彻底扭转以往偶发波动的局面。
值得关注的是,油浆密度提升的同时,装置长期面临的设备痛点也得到根治。此前困扰生产的油浆换热器结焦问题,通过新催化剂工艺适配得到有效解决,设备换热效率显著提升,为装置长周期运行扫清障碍。此外,平稳运行还大幅降低催化剂跑损量,碱液等辅助物料消耗也明显减少,在降本增效方面取得实质性进展。
随着工艺优化的深入,催化裂化装置产品分布更趋合理,液体收率呈现逐步攀升态势。据介绍,油浆密度升高与液体收率提升形成正向联动,意味着原料中重质组分转化更充分,汽油、柴油等高附加值产品产出比例增加,进一步优化了产品结构,提升了装置经济效益。
